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歐姆龍PLC在J1116型臥式冷室壓鑄機上的應(yīng)用
更新時間:2010-09-28   點擊次數(shù):2249次

1  引言
       原由某壓鑄機廠生產(chǎn)的j1116型臥式冷室壓鑄機,系采用從日本光洋電子工業(yè)株式會社引進的sr-20可編程序控制器。使用pc軟件直接控制主機工作。設(shè)備投運初期,表現(xiàn)了plc技術(shù)的穩(wěn)定性和靈活性。但歷經(jīng)十年余后,現(xiàn)在出現(xiàn)電氣故障率較高、出現(xiàn)故障后難以查找的設(shè)備生命周期晚期問題。諸如:有時機床沒有開型動作,電子尺記數(shù)誤差大,集中潤滑系統(tǒng)程序控制不太合理等等現(xiàn)象。針對3#j1116型臥式冷室壓鑄機的具體情況,決定對其電氣部分進行全面改造的方案。將plc控制技術(shù)與現(xiàn)場總線技術(shù)相結(jié)合,全面提高壓鑄機的自動化程度,使其性能更可靠更安全的運行。

2  系統(tǒng)改造設(shè)計
2.1 系統(tǒng)配置及選型
      根據(jù)壓鑄機的過程控制系統(tǒng)特點的需求,結(jié)合plc輸入、輸出端子數(shù)的分配情況,以及可編程序控制器的性能價格比的綜合因素考慮。的plc型號為歐姆龍cpm2ae-60cdr-a。它具有價格低廉,結(jié)構(gòu)緊湊的特性之外,還具有同步控制,高速處理包括50ms的快速響應(yīng)輸入,更短的掃描周期(0.64ms/ld)和1ms的定時器,高速計數(shù)器,這在很大程度上提高了壓鑄機的生產(chǎn)效率。而rs232端口能方便地連接可編程終端,確認操作環(huán)境和調(diào)試時能實現(xiàn)可視化。此外它還具有時鐘(rtc)型,compobus/s,i/o鏈接功能,pid功能,模擬量控制功能(mad模塊提供),溫度控制功能(ts模塊提供)等等。

2.2 工藝和程序流程
       j1116型臥式冷室壓鑄機適用于壓鑄鋁、鋅、鎂等中小型鑄件。主要由機身、合型、壓射、液壓、電氣、冷卻和潤滑等部分組成。
    本機具有手動調(diào)整和聯(lián)動兩種工作制。前者即機器的每一動作,都需要操縱箱上的開關(guān)進行操作,一般用于壓鑄機的試車和調(diào)整,不適于日常生產(chǎn)。而后者是一種半自動程序控制工作,直接用于壓鑄機的正常生產(chǎn)。但是根據(jù)具體壓鑄工藝的需求本機有三種程序選擇。

2.3 實施方案及問題的解決
       由于歐姆龍cpm2ae型plc的i/o定義號分配(十二進制)與光洋sr-20型plc i/o定義號分配(八進制)不同,且因原sr-20型plc輸入端口為38點,現(xiàn)選歐姆龍plc輸入端口是36點,故將原調(diào)整模具開度大小的4個輸入接點和2個輸出接點刪除不用。以節(jié)省i/o點數(shù),且能很好地滿足壓鑄機正常工作的要求。由于輸入/輸出參數(shù)較多,故其硬件圖省略。
利用omron 3.1軟件版本程序?qū)⑿碌奶菪螆D寫入。通過上位pc機監(jiān)控,及調(diào)試程序。再把新的壓鑄機程序灌入omron可編程序控制器ram區(qū)。而plc的外圍線路及配電柜內(nèi)其他線路重新布線。完成后實驗、調(diào)試效果理想。針對以前電氣故障問題所做的軟硬件具體改動部分如下:
    (1) 開檔調(diào)節(jié)機構(gòu):它是為了滿足不同模具壓型厚度的需要而設(shè)置的,該機構(gòu)是由電機、減速器齒輪副及拉杠螺母等組成。而先前是利用plc程序控制的。通過分析認為,*可通過利用一般的電動機正反轉(zhuǎn)控制線路,即可實現(xiàn)此功能,另外也可節(jié)省i/o點數(shù),以滿足系統(tǒng)配置的需求。
    (2) 潤滑系統(tǒng):壓鑄機是采用集中潤滑系統(tǒng)來實現(xiàn)機床的潤滑。它是由潤滑油泵,經(jīng)過分配器分送至各潤滑點。它對保養(yǎng)機床,延長其機械壽命有著至關(guān)重要的作用。有兩種潤滑方式:手動潤滑和自動潤滑。通過分析認為原j1116壓鑄機程序中自動潤滑次數(shù)和時間設(shè)置的不合理,是導(dǎo)致壓鑄機機械各部分磨塤嚴重的重要原因之一。現(xiàn)程序設(shè)定為機器每循環(huán)20次,實現(xiàn)一次潤滑,時間為40s。通過實驗及生產(chǎn),可*達到要求,且潤滑效果明顯。

    (3) 增設(shè)了模擬屏顯示功能。通過發(fā)光二極管和plc輸入、輸出相聯(lián)的原理。主要反映機器工作時主要部位的電磁閥和接近開關(guān)的動作情況,使操作者更能直觀地了解機器的運行狀態(tài)。也使電氣維修人員方便地判斷一般故障所在,從而提高了壓鑄機自動化的操作水平,使操作更加人性化和簡約化。

3  結(jié)束語
       通過對某廠j1116型壓鑄機plc電氣控制系統(tǒng)的全面改造,從今年三月份完成至今,經(jīng)過在線實踐運行,證明達到了機床控制要求,線路簡單,操作更加靈活方便,運行穩(wěn)定可靠,原有電氣故障不復(fù)存在,改造系統(tǒng)的性能價格比*,對同類設(shè)備的技術(shù)改造有著較高的推廣應(yīng)用價值。

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